摘要:文章介紹了應(yīng)用在線優(yōu)化手段解決多變量、大擾動(dòng)、大滯后的流程工業(yè)控制策略。通過預(yù)測(cè)模型控制、專家規(guī)則控制、模糊控制,相互協(xié)調(diào)控制,實(shí)現(xiàn)碳化裝置的工藝指標(biāo)優(yōu)化,達(dá)到提高轉(zhuǎn)化率、提高產(chǎn)品品質(zhì)及降低勞動(dòng)力的目的。
關(guān)鍵詞:純堿裝置;碳化塔;在線優(yōu)化;優(yōu)化控制;先進(jìn)控制
中圖分類號(hào):TP273 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):1671-1041(2017)02-0039-02
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0 引言
純堿是重要的基礎(chǔ)化工原料,主要通過氨堿法制堿裝置生產(chǎn)而來,其生產(chǎn)工藝復(fù)雜,尤其是碳化單元,參與反應(yīng)介質(zhì)由氣、液、固三相組成,同時(shí)由多組碳化塔并聯(lián)生產(chǎn),而且同一設(shè)備存在制堿和清洗兩種狀態(tài),間歇過程與連續(xù)過程同時(shí)存在于整個(gè)生產(chǎn)過程中。由于碳化塔多,同時(shí)對(duì)多座碳化塔操作,操作人員精力有限,碳化塔的轉(zhuǎn)化率及產(chǎn)品品質(zhì)很難有突破,假如操作人員經(jīng)驗(yàn)不豐富,或是操作不精心,車間對(duì)其所要求的工藝指標(biāo)都很難達(dá)到要求,唐山三友碳化裝置也同樣受限于常規(guī)控制的約束。因此,有必要針對(duì)碳化裝置的特性進(jìn)行生產(chǎn)過程的在線優(yōu)化控制,進(jìn)一步提高碳化塔的控制水平,優(yōu)化工藝指標(biāo),同時(shí)降低操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
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1 工藝過程簡述及控制需求 [1]
目前,唐山三友化工股份有限公司碳化工序有28座碳化塔,分7組并聯(lián)運(yùn)行,其中每組必有一塔處于清洗狀態(tài)。另外,碳化工序還有4座尾氣凈氨塔,以吸收凈化碳化尾氣。
具體工藝流程如下:
由蒸吸工序送來的成品氨鹽水進(jìn)入各組清洗塔,多余部分經(jīng)自調(diào)系統(tǒng)或手動(dòng)調(diào)節(jié)返回到氨鹽水儲(chǔ)桶。清洗塔底部通入由壓縮工序送來的清洗氣,氣液在塔內(nèi)逆流接觸進(jìn)行預(yù)碳化,并清洗塔內(nèi)結(jié)疤。從清洗塔底部流出的液體稱為中和水,中和水從塔底中和水管進(jìn)入各組中和水泵,經(jīng)泵加壓后大部分送至各組制堿塔,一小部分作為清洗出堿管用水,其余部分返回中和塔內(nèi)。在制堿塔內(nèi)中和水與壓縮工序送來的下段氣和中段氣逆流接觸進(jìn)行化學(xué)吸收反應(yīng),生成碳酸氫鈉結(jié)晶懸浮液,從制堿塔底流出的懸浮液稱為出堿液。出堿液經(jīng)塔底出堿管自壓至出堿槽,然后送到濾過工序進(jìn)行固液分離。
清洗過程為放熱過程,因此,在清洗塔水箱部分通入循環(huán)水以移走放出的熱量。制堿過程放熱更多,為了提高NaCl利用率需要換熱降溫,在塔的水箱部分通入≤22℃的直流水,控制出堿溫度在 28℃ ~32℃之間。冷卻水從碳化塔冷卻段分 3 段取出,用以改變碳化塔水箱冷卻面積。
各塔的尾氣從塔頂排出,進(jìn)入尾氣總管,尾氣中夾帶的液體經(jīng)氣液分離器分離,分離出的液體稱為回鹵,用管道引入各中和水泵入口以回收利用。尾氣經(jīng)壓力調(diào)節(jié)后進(jìn)入各凈氨塔底圈再經(jīng)與上部進(jìn)來的精鹽水逆流接觸,吸收尾氣的 NH 3 和 CO 2 。凈 NH 3 后的尾氣經(jīng)加高 8cm 的放空管放空。從凈氨塔底部出來的液體稱為淡氨鹽水,經(jīng) U 型液封自壓到吸收工序的淡氨鹽水貯桶內(nèi)。
綜上,唐山三友化工股份有限公司碳化裝置引進(jìn)浙江中控軟件技術(shù)公司的在線優(yōu)化進(jìn)控制軟件包 APC-Adcon,結(jié)合碳化過程的控制思路和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),研發(fā)了“碳化在線優(yōu)化控制系統(tǒng)”,實(shí)現(xiàn)對(duì)碳化塔上部溫度、中部溫度、出堿溫度的平穩(wěn)控制,同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)情況、單塔塔況、生產(chǎn)要求,智能確定單塔放量,解決碳化工況在較大擾動(dòng)下的氣、液不平衡現(xiàn)象。
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2 在線優(yōu)化控制系統(tǒng)控制策略 [2]
碳化塔的在線優(yōu)化控制系統(tǒng)由 3 個(gè)工況狀態(tài)組成,分別為:正常工況狀態(tài),大擾動(dòng)工況狀態(tài)和安全生產(chǎn)臨界狀態(tài)。
2.1 正常工況狀態(tài)
在碳化塔工況較平穩(wěn)的生產(chǎn)狀態(tài)下,采用預(yù)測(cè)模型控制策略。通過微調(diào)中和水流量、中段氣流量、下段氣流量、出堿流量、循環(huán)水流量,實(shí)現(xiàn)碳化塔塔壓、頂溫、中溫、出堿總量、出堿溫度的平穩(wěn)控制。
制堿塔壓、上溫、中溫、出堿溫、總出堿流量預(yù)測(cè)模型由浙江中控軟件技術(shù)有限公司的 APC-Adcon 優(yōu)化控制軟件包完成實(shí)現(xiàn)。通過單回路的階躍測(cè)試、模型辯識(shí)及仿真、預(yù)測(cè)模型組態(tài)、調(diào)試及投運(yùn),完成預(yù)測(cè)模型控制器的運(yùn)行。
另外,對(duì)出堿總量的控制,中溫 - 總出堿量控制器不僅實(shí)現(xiàn)對(duì)各塔中部溫度的平穩(wěn)控制,還要滿足總出堿量的任務(wù)要求。因此,控制器對(duì)各塔出堿流量的調(diào)節(jié)既要考慮17 圈溫度的變化,還要盡可能達(dá)到總出堿量目標(biāo)值。
在中溫 - 總出堿量控制器中,總出堿量為第 1 級(jí)優(yōu)先控制目標(biāo),17 圈溫度為第 2 級(jí)控制目標(biāo)。優(yōu)化控制系統(tǒng)首選滿足優(yōu)先級(jí)別高的指標(biāo)。當(dāng)實(shí)際總出堿量未達(dá)到優(yōu)化目標(biāo)值時(shí),各制堿塔根據(jù)中溫的高低動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)出堿流量,盡量滿足總出堿量優(yōu)化目標(biāo)值的要求,中溫偏高的塔放量,中溫偏低的塔適當(dāng)收量,同時(shí)各塔中、下段氣流量也根據(jù)中溫的高低進(jìn)行合理調(diào)節(jié),優(yōu)化碳化塔工況。
2.2 非常規(guī)平衡控制模塊
在碳化工序生產(chǎn)過程中,由于受到前后工序的影響很大,經(jīng)常出現(xiàn)中段氣、下段氣量、中和水不足或者過剩,造成系統(tǒng)大幅波動(dòng),導(dǎo)致單塔物料和熱量都不平衡,影響制堿塔轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)品品質(zhì)。基于以上原因考慮,采用專家規(guī)則控制、模糊控制策略,對(duì)1組(4座)制堿碳化塔的塔壓、上溫進(jìn)行智能判斷比較,得出當(dāng)前碳化塔工況,根據(jù)塔況的好壞,利用塔間的能耗互補(bǔ)性,實(shí)現(xiàn)氣、液平衡,從而保證碳化塔中溫、總放量的平穩(wěn)運(yùn)行。
2.3 安全生產(chǎn)控制模塊
由于碳化工序與石灰、鹽水、蒸吸、輕灰、重灰、壓縮工序有著直接的關(guān)聯(lián)性,導(dǎo)致碳化塔操作時(shí)不可預(yù)見性增多,為了使設(shè)備能長時(shí)間安全運(yùn)行及物料免受大幅度波動(dòng)沖擊,采用專家控制策略,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,給中、下段氣總管壓力及中和水總管壓力設(shè)置合理調(diào)節(jié)區(qū)域,從而保證優(yōu)化系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
2.4 通訊監(jiān)控模塊
為保障系統(tǒng)安全,在先進(jìn)控制上位機(jī)和 DCS 之間的通訊中斷、先進(jìn)控制上位機(jī)發(fā)生死機(jī)等異常狀況時(shí),需要切除先進(jìn)控制和優(yōu)化系統(tǒng),并給出報(bào)警提示便于操作人員進(jìn)行處理。這些功能通過在 DCS 上建立通訊監(jiān)控程序來實(shí)現(xiàn)的。
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3 優(yōu)化控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的平臺(tái)架構(gòu) [3]
碳化工序優(yōu)化控制器運(yùn)行在優(yōu)化控制系統(tǒng)上位機(jī)中,OPC Server 通訊接口軟件作為連接先進(jìn)控制上位機(jī)與 DCS數(shù)據(jù)交互的橋梁。先進(jìn)控制上位機(jī)通過 OPC 接口服務(wù)器,與安裝有 OPC Server 的 DCS 操作站聯(lián)接,由于該操作站與DCS 控制站通過內(nèi)部協(xié)議建立了數(shù)據(jù)傳送的物理鏈接,這樣先進(jìn)控制系統(tǒng)也就與 DCS 控制站實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)傳送的物理鏈接。先進(jìn)控制系統(tǒng)與 DCS 控制站兩者的數(shù)據(jù)交換是通過OPC 標(biāo)準(zhǔn)接口來實(shí)現(xiàn)的。軟件結(jié)構(gòu)如圖 1 所示。
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4 結(jié)束語
目前,碳化工序優(yōu)化控制系統(tǒng)在三友化工股份有限公司已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行超過了 5 年時(shí)間,應(yīng)用效果明顯。在正常工況下,優(yōu)化控制系統(tǒng)基本可以代替操作人員,大大提高了裝置的自動(dòng)化水平,統(tǒng)一了操作人員的操作方法,同時(shí)增強(qiáng)了碳化塔的塔底壓力、上溫、中溫、出堿溫度的運(yùn)行指標(biāo)的平穩(wěn)性,優(yōu)化了工藝指標(biāo)參數(shù),提高了碳化轉(zhuǎn)化率,達(dá)到就節(jié)能降耗的目的。同時(shí),優(yōu)化系統(tǒng)可以根據(jù)生產(chǎn)需求,實(shí)現(xiàn)碳化塔的產(chǎn)量最大化,品質(zhì)最優(yōu)化。
參考文獻(xiàn):
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作者簡介:
張志海(1981-),男,河北唐山人,本科,工程師,研究方向:儀器儀表DCS維護(hù)。















